4250TEU/5668TEU船舶主机注油器升级改造

实施单位:中海集装箱运输股份有限公司

时间:2018-11-27 16:01:57

  一、项目概况
 
  大型低速柴油机气缸油注油润滑应与所发出的功率相匹配,即按“功率”模式进行注油。气缸油注油量过少,会产生“拉缸”现象,造成柴油机事故,注油量过大,一是造成气缸油浪费,污染柴油机进排气通道,降低柴油机的燃烧性能;二是残余的气缸油沉积物会积聚在主机活塞顶或活塞环上,造成结垢,该物质会对缸套进行“抛光”,严重时会磨损缸套。柴油机在低速时容易产生气缸油过度润滑。中海集运船舶近年来推行超低经济航速,主机负荷在20%负荷以下长期运行,虽然气缸油注油率通过调节,但因气缸油注油器系统的设计原因,柴油机负荷在25%以下,气缸油注油模式自动转为“速度”模式,即柴油机每转一转,注一次气缸油,造成了气缸油严重过度润滑,严重影响主机超低负荷的运行安全。通过调查,MAN公司对Alpha气缸油电子注油器系统进行了升级,升级后柴油机即使运行到10%负荷,气缸油注油器仍按“功率”模式进行注油,确保柴油机超低负荷运行安全。其特点是减少了注油单元柱塞的直径,缩短了柱塞的冲程,注油量的变化靠改变注油频率实现,中海集运对35艘4250TEU和5600TEU船舶的主机气缸油注油器进行了升级改造。
 
  中海集运自2013年11月30日至2014年11月5日,对4250TEU和5668TEU共35艘船舶的主机气缸油注油器先后进行了改造,并投入了营运。
 
  气缸油注油器注油柱塞直径由6mm改为4.5mm,冲程从13mm改为11mm,每次注油量由1.78cm3减少到0.85cm3,在相同的耗油率情况下,注油频率提高2.1倍,缩短了两次注油之间的时间间隔,确保气缸油注油量与低负荷运行的功率匹配。改造后,在低负荷运行时,气缸油消耗节约20-50%。
 
  二、节能减排原理
 
  1、项目实施内容
 
  4250TEU/5668TEU船舶主机注油器升级改造。
 
  2、采用技术方案
 
  通过换新气缸油注油器系统程序控制电脑主板,换新注油单元柱塞、套筒备件,气缸油注油器注油柱塞直径由6mm改为4.5mm,冲程从13mm改为11mm,在相同的耗油率情况下,提高注油频率,降低低负荷气缸油耗油率,减少气缸油消耗。
 
  3、技术的创新点及关键点
 
  原电子注油器系统设计只考虑50%以上负荷的气缸油注油率的调节控制,没有考虑低负荷长期运行,传统设计跟不上目前运行要求。升级后,柴油机负荷可以进一步下降到了10%负荷。
 
  三、项目推广应用条件
 
  本项目是在安装了Alpha气缸油电子注油器的基础上改造的,主机长期低负荷运行时,改造效益比较明显,成本回收快。该项目需投入19万元/每船,在营运船舶靠港期间进行改造,目前大的班轮公司都在进行此类改造。
 
  四、项目效益分析
 
  1、节能效益
 
  节能量的测量方法:按上述各船舶改造前2013年定速航行时平均气缸油耗油率,减去改造后2015年对应船舶上半年平均气缸油耗油率,与对应船舶2015年上半年定速航行时间相乘,计算出对应船舶上半年节油量,再乘以2,得出整年度节油量。
 
  经计算2015上半年节油量:5668TEU13艘船舶气缸油节油量=200.5立方米
 
  4250TEU22艘船舶气缸油节油量=227.3立方米
 
  2015年全年节油量:(200.5+227.3)X2=855.6立方米
 
  855.6(立方米)X0.935(吨/立方米)=800(吨)
 
  2、经济效益
 
  经计算,35艘4250TEU/5668TEU船舶主机注油器改造,成本回收:
 
  800(吨)X1.467(万元RMB/吨)=1173.6万元RMB
 
  船舶改造费用平均为19万元RMB/每艘,总成本为665万元RMB,7个月可收回成本。
 
  3、社会效益
 
  低速柴油机气缸油注入气缸后,部分与燃油一起被燃烧掉,部分变成微粒排放到大气,还有部分残留在柴油机内污染进排气通道,使柴油机燃烧性能变差。本项目每年节约气缸油800吨,减少气缸油燃烧排放废气及微粒污染大气,减少气缸油残留在柴油机内,具有积极的社会意义。
 
  五、项目存在的问题及推广建议
 
  本项目改造完成后,必须对气缸油注油率按原来的进行重新设定,在第一次使用时,必须对船舶主机注油情况进行持续观察,抵港后对主机扫气箱内缸套、活塞环磨损、扫气箱脏污情况进行仔细检查,发现异常,及时调整。本项目投资少,见效大,具有推广价值,目前中海集运现有船舶均完成了升级改造。
 
  
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